第174章 量产突破
作品:《四合院:赤色改造》 沿江转运站的码头上,余念新接过苏联老专家递来的新一代军工部件图纸,展开后与周师傅、陈技师一同细看。
图纸上的炮管与联动组件一体化设计,比现有部件精简了三个衔接节点,能大幅提升运转流畅度与耐用性,但核心难点在于一体化成型时的钢材韧性控制与精密加工精度,这也是苏联专家团队未能突破的关键。
陈技师指着图纸上的一体化衔接处,通过翻译向老专家说明,自己之前曾尝试过类似构想,但受限于加工设备与钢材配方,未能推进成型,如今有苏联的技术图纸与仪器支持,加上安庆现有的生产经验,完全有把握攻克这一难题。
老专家听完十分欣慰,说苏联团队带来了精密的硬度检测仪与成型模具图纸,可与安庆的技术团队联合攻关,争取在量产任务完成前拿出样品。
余念新当即决定,成立联合攻关小组,由苏联老专家牵头,周师傅、陈技师担任副组长,成员包括中苏双方的技术骨干与联合机械厂的优秀工人,攻关地点设在联合机械厂的临时技术交流室,量产工作与攻关任务同步推进,互不耽误。
同时安排翻译人员全程陪同,确保技术交流无阻碍,物资保障优先满足攻关需求,所需原料与工具随时调配。
上午十一点,众人乘车前往招待所安置行李,简单休整后,苏联专家团队便迫不及待赶往联合机械厂,直奔技术交流室。老专家拿出带来的精密硬度检测仪与模具图纸,与周师傅、陈技师展开讨论,确定攻关分三步推进。
第一步优化特种钢配方,提升钢材韧性,适配一体化成型需求;第二步按图纸制作专用模具,确保成型精度;第三步通过精密加工与打磨,完成一体化部件样品制作,全程预计十日完成。
分工明确后,各环节迅速推进。孙老匠接到优化钢材配方的任务,立刻赶回小钢铁厂,带着技术人员调整特种钢的原料配比,在原有基础上增加了少量铬铁与镍铁,这些原料是苏联专家随车带来的,能大幅提升钢材的韧性与耐磨性。
孙老匠当天下午就烧制出第一批调整配方的钢锭,送到联合机械厂进行硬度检测,经苏联专家带来的检测仪测试,韧性比原有钢材提升了三成,但距离一体化成型的要求仍有差距,需进一步调整。
周师傅则带着工人按模具图纸制作专用模具,图纸上的模具结构复杂,对精度要求极高,联合机械厂的精密机床刚好能满足需求。
工人们按图纸标注的尺寸,一点点切削、打磨模具部件,苏联专家在旁指导,纠正了两处模具角度的偏差,确保成型后能精准贴合一体化设计。
模具制作耗时三日,期间反复测试调整,终于在 5 月 26 日完成,经检测,各项尺寸参数均符合图纸要求。
陈技师负责协调攻关所需的原料与加工设备,将苏联专家带来的成型工艺与安庆的加工经验结合,制定了详细的一体化成型流程,从钢锭加热、模具压制到冷却成型,每个环节都标注了精准的温度与时间参数。
同时组织优秀工人进行实操培训,让大家熟悉新模具与成型流程,为样品制作做好准备。
5 月 27 日,钢材配方优化取得突破,孙老匠经过多次调整,在特种钢中加入适量的钼元素,烧制出的钢锭韧性与硬度完全达标,经苏联专家检测,各项指标均满足一体化成型需求。
当天下午,第一批优化配方的钢锭被送到联合机械厂,攻关小组立刻启动样品制作,钢锭加热至指定温度后,放入专用模具压制,冷却后取出,一体化雏形初步成型,仅在衔接处有少量毛刺,需进一步精密打磨。
接下来的几日,攻关小组日夜奋战,打磨、检测、调整循环推进。
苏联专家带来的硬度检测仪发挥了关键作用,每一次打磨后都进行精准检测,确保一体化部件的硬度均匀、衔接顺畅。周师傅带领工人改进打磨工具,制作了专用的弧形锉刀,能精准打磨一体化衔接处的毛刺,提升成型精度。
陈技师则通过调整加热温度与冷却时间,解决了成型后部件轻微变形的问题,让样品质量不断提升。
与此同时,安庆各厂的量产工作依旧稳步推进,没有受到攻关任务的影响。联合机械厂的五条生产线满负荷运转,每日完成二十五套部件组装,截至 5 月 30 日,新增的一千套量产任务已完成五百套,剩余五百套按当前进度,可在 6 月 15 日前完成,比限期提前半个月。
小钢铁厂的六座高炉日夜不停,钢锭供应充足,枞阳矿脉的锰矿开采稳定,原料运输顺畅,各环节衔接无缝。
培训中心的第二批学员已完全适应岗位,不少人已能独立完成部件加工与组装,成为量产的中坚力量。
其中一名叫李明的学员,在精密打磨环节表现突出,被选入联合攻关小组,协助苏联专家进行样品打磨,他凭借扎实的实操技能,提出了一处打磨角度的优化建议,被专家采纳后,大幅提升了样品的光滑度与精度,得到了中苏双方的一致认可。
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!6 月 2 日,联合攻关小组终于完成了第一套一体化部件样品的制作,经全面检测,一体化衔接处牢固、光滑,硬度均匀,运转流畅度比现有部件提升了五成,完全达到了设计要求。
苏联老专家拿着样品,通过翻译激动地说,这是中苏技术合作的重大突破,安庆技术团队的实干精神与实操能力超出预期,这套样品可作为新一代军工部件的原型,后续只需进行批量生产适配调整,就能投入实战。
余念新得知样品成功的消息,立刻赶到联合机械厂,查看样品后十分欣慰,当即决定,在完成现有一千套量产任务后,启动新一代部件的批量生产筹备,同时将样品送往南京军区,申请后续研发与量产批复。
苏联专家团队表示,会留在安庆协助完成量产适配调整,提供全方位的技术支持。
6 月 10 日,安庆的量产任务提前五日完成,一千套军工部件全部组装完毕,经检测合格率百分之百,比南京军区要求的限期提前了半个月。
余念新安排老彭组织运输,将一千套部件分五批启运,送往南京军区,同时附上一体化部件样品与研发报告,请求批复新一代部件的量产计划。
南京军区收到样品后,高度重视,当即组织专家检测,反馈样品性能优异,同意启动新一代部件的量产筹备,要求安庆在三个月内完成生产线改造与批量生产准备。
此时,苏联专家团队已协助联合机械厂完成了新一代部件的量产适配调整,优化了生产线布局,改进了加工工艺,同时将苏联的先进生产管理经验分享给安庆各厂,建立了更完善的质量检测体系。
联合机械厂的五条生产线经过改造,可直接适配新一代部件的生产,小钢铁厂也调整了钢材配方,批量生产优化后的特种钢,为新一代部件量产做好了准备。
6 月 15 日,南京军区的嘉奖令送达安庆,表彰安庆军工生产基地圆满完成两次量产任务,效率与质量均居华东地区前列,授予联合机械厂 “军工生产先进单位” 称号,余念新、周师傅、孙老匠、陈技师等人被授予 “军工生产模范” 称号。
嘉奖令同时明确,新一代军工部件的首批量产任务为两千套,限期三个月完成,用于装备海防前线主力部队。
余念新召集各厂负责人与苏联专家团队召开表彰大会,会上宣布,安庆军工生产基地将以此次嘉奖为动力,继续推进新一代部件的量产筹备,同时扩大生产规模,招募更多技术工人,培训中心扩招第三批学员,为后续的批量生产储备人才。
苏联老专家代表团队发言,说此次安庆之行收获颇丰,中苏技术合作取得了显着成果,苏联方面将继续提供技术与物资支持,助力安庆打造华东地区最先进的军工生产基地。
大会结束后,各厂立刻投入到新一代部件的量产筹备中。联合机械厂的生产线改造已全部完成,新增了两条专门生产一体化部件的生产线。
小钢铁厂的钢锭产量进一步提升,每日可冶炼八炉优化配方的特种钢;枞阳矿脉的开采规模再次扩大,新增了两个开采面,日产量能满足十条生产线的原料需求;培训中心的第三批学员招募已启动,预计招满三百人,为量产注入新鲜血液。
7 月 1 日,新一代军工部件的量产正式启动,联合机械厂的七条生产线同时运转,中苏技术人员在各生产线指导,确保每一套部件都符合质量标准。
苏联专家带来的精密仪器发挥了重要作用,每一批部件都经过严格检测,不合格产品当场销毁,绝不流入下一道工序。安庆各厂再次掀起生产热潮,工人们轮班作业,干劲十足,大家都清楚,新一代部件将大幅提升海防前线的作战能力,守护国家领土完整。
量产启动后的几日,一切进展顺利,每日能完成三十套新一代部件的组装,按此进度,完全能提前完成两千套的量产任务。
7 月 5 日上午,联合机械厂的生产车间里,工人们正在忙碌地组装部件,苏联老专家与周师傅、陈技师在生产线旁巡查,突然,一名工人发现刚成型的一体化部件衔接处有细微裂纹,虽然不影响当下使用,但长期运转可能会影响耐用性。
众人立刻将这一情况反馈给联合攻关小组,老专家拿着部件仔细查看,又用硬度检测仪测试,发现裂纹是由于冷却速度过快导致的,虽然问题不大,但要确保量产质量,必须调整冷却工艺。
周师傅提议,在冷却环节增加保温步骤,延长冷却时间,同时优化模具的散热设计,避免局部温度过高。陈技师补充,可在钢材中再增加少量钒元素,进一步提升抗裂性。
就在众人商议调整方案时,南京军区突然发来加急电报,告知海防前线局势紧张,急需新一代军工部件支援,要求安庆将量产限期提前一个月,两个月内完成两千套任务,同时将已生产的部件优先启运,缓解前线急需。
提前一个月完成任务,意味着每日产能需提升至三十五套以上,加上冷却工艺调整可能影响进度,安庆的生产基地面临着前所未有的压力。
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